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(一)起步
1965年-1973年(共9年)
1965年前,我國沒有閥門電動裝置產(chǎn)品,更沒有專業(yè)制造廠。當時,我國主要閥門用戶:電力、石油、化工、治金、給排水等行業(yè)因企業(yè)普遍規(guī)模小,運行參數(shù)低,自動化水平不高,使用的多是手動閥門,所以僅個別像遼寧鐵嶺閥門廠、沈陽高中壓閥門廠、上海閥門廠、哈爾濱鍋爐廠這樣的大廠,生產(chǎn)大型閥門時,自配一種由普通電動機帶動蝸輪箱來啟閉閥門的簡易裝置,以解決人力無法扳動閥門的困難。
在閥門使用現(xiàn)場,人們?yōu)榱藛㈤]大閥門,就在手輪上綁上一條長杠桿,由幾個或十幾個小伙子一字排開,像推磨一樣推動閥門開啟或關(guān)閉。
1964年10月,隨著我國國民經(jīng)濟發(fā)展,閥門用戶不斷向高參數(shù)、大型化、自動化方向發(fā)展,對閥門產(chǎn)品品種、規(guī)挌、參數(shù)、自動化水平等要求越來越高,需求量日趨增長。在此形勢下,為適應(yīng)我國閥門行業(yè)發(fā)展需要,一機部決定在通用機械行業(yè)歸口所-通用機械研究所里,成立閥門研究室,來統(tǒng)一規(guī)劃、設(shè)計、研究我國閥門行業(yè)的發(fā)展。
通用所閥門研究室成立后,對閥門電動裝置產(chǎn)品的研究開發(fā)高度重視,1965年1月,通用所閥門室委派洪勉成、李望舜同志赴天津考察調(diào)研后,決定將原來生產(chǎn)小型高壓釜的天津第二通用機械廠,定點為我國第 一家閥門電動裝置專業(yè)生產(chǎn)廠。同時,決定成立閥門電動裝置聯(lián)合設(shè)計組,在天津開展設(shè)計工作(史稱:我國**次閥門電動裝置聯(lián)合設(shè)計)。聯(lián)合設(shè)計組由通用機械研究所李望舜任組長,化工部北京設(shè)計院徐育霞、姚定湘,石油部北京設(shè)計院朱孝先,石油部撫順設(shè)計院趙振德,通用機械研究所項美根等同志參加。
1965年上半年,聯(lián)合設(shè)計組設(shè)計完成了B型、C型、D型三個型號,最 大操作扭矩為1200Nm的閥門電動裝置設(shè)計任務(wù)。1965年12月,天津第二通用機械廠完成了這三個機型的閥門電動裝置試制任務(wù)。
1966年1月,由通用機械研究所閥門室樊力主任在天津主持,通過了B型、C型、D型閥門電動裝置的產(chǎn)品鑒定后,在天津第二通用機械廠正式投產(chǎn),向用戶供貨。
1966年2-5月,聯(lián)合設(shè)計組繼續(xù)在天津完成了E型,最 大操作扭矩2000Nm的閥門電動裝置設(shè)計任務(wù),1966年底,E型閥門電動裝置試制成功,并投產(chǎn)。形成了完整的B型、C型、D型、E型,多回轉(zhuǎn)閥門電動裝置系列產(chǎn)品研發(fā)。
限于那個時代的條件,首 次聯(lián)合設(shè)計的電裝產(chǎn)品零部件,全部都是由普通機床加工完成的。電裝主要零件箱體毛坯為砂型灰鑄鐵件,由鏜床加工完成。產(chǎn)品性能測試設(shè)備也很簡陋,主要產(chǎn)品性能輸出扭矩測試,采用的是最原始辦法:杠桿+磅秤。
該系列產(chǎn)品,后改稱為ZD系列多回轉(zhuǎn)閥門電動裝置。在當時的計劃經(jīng)濟時代,ZD系列多回轉(zhuǎn)閥門電動裝置產(chǎn)品,又擴散到天津新力機械廠、成都第二通用機械廠、湖北應(yīng)城長江埠閥門廠等多家企業(yè)生產(chǎn),以滿足客戶對閥門電動裝置產(chǎn)品日益增長的需要。
1971年,當時我國的友好鄰邦-越南,也曾專門委派技術(shù)人員,來天津第二通用機械廠學習閥門電動裝置生產(chǎn)技術(shù),并無償帶走了ZD系列多回轉(zhuǎn)閥門電動裝置全套藍圖,回國生產(chǎn)。
第一次閥門電動裝置聯(lián)合設(shè)計的歷史功績是實現(xiàn)了我國閥門電動裝置零的突破;滿足了當時國民經(jīng)濟各行各業(yè)、各部門(包括軍工部門),對閥門電動裝置產(chǎn)品的急需。為我國國民經(jīng)濟發(fā)展,作出了積極貢獻!
但是,由于新中國成立后,西方國家對我國的技術(shù)封鎖,使聯(lián)合設(shè)計組沒有參考資料,完全靠白手起家。當時,設(shè)計組手頭僅有一臺日本的閥門電動裝置樣機,但論當時我國的生產(chǎn)加工技術(shù)水平,也難以完全借鑒。
所以,**次全國閥門電動裝置聯(lián)合設(shè)計完成的ZD系列產(chǎn)品,盡管已經(jīng)具備現(xiàn)代閥門電動裝置的基本功能,但還存在以下不足:
1、產(chǎn)品單一。只有普通型,無戶外型以及爆炸性環(huán)境使用的產(chǎn)品。
2、只有適用于閘閥、截止閥的多回轉(zhuǎn)閥門電裝,沒有適用于球閥、蝶閥的部分回轉(zhuǎn)閥門電裝;
3、采用的是普通電動機,不能適應(yīng)閥門操作特性的要求;
4、閥位及扭矩控制都采用凸輪機構(gòu),控制精度差;
……
因此,一機部通用機械研究所決心由閥門室重新組織力量,增加技術(shù)人員,成立由項美根任組長,劉厚福、李德禹參加的閥門電動裝置研究課題組,進一步深入開展閥門電動裝置的研究設(shè)計工作。
1967年9月,課題組到達天津第二通用機械廠生產(chǎn)現(xiàn)場開展工作。課題組在深入閥門電動裝置使用現(xiàn)場調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,經(jīng)過反復設(shè)計、計算、論證。提出了閥門電動裝置新的設(shè)計方案。
1968年4月,課題組按新的設(shè)計方案,設(shè)計完成了第 一套Y30型典型樣機圖紙。按課題組計劃,準備在Y30典型樣機試制成功的基礎(chǔ)上,進行新的閥門電動裝置系列設(shè)計。
按照一機部對閥門電動裝產(chǎn)品在我國南、北方各安排一家定點生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)劃,課題組決定將Y30型新閥門電動裝置典型樣機試制工作:北方安排在天津第二通用機械廠進行;南方安排在上海閥門三廠進行 。
令人遺憾的是:天津第二通用機械機械廠因手頭已經(jīng)在生產(chǎn)ZD系列閥門電動裝置,產(chǎn)銷兩旺,市場供不應(yīng)求,對Y30型樣機的試制工作缺乏熱情,故進展緩慢。而上海閥門三廠,是新的定點廠,Y30型樣機試制工作進展神速。1968年10月,上海閥門三廠就完成了Y30型閥門電動裝置樣機試制任務(wù),后經(jīng)上海市機電一局組織專家,對Y30型閥門電動裝置樣機通過技術(shù)鑒定后,即投入批量生產(chǎn)。產(chǎn)品在上海閥門廠、上海良工閥門廠、上
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